使用碱性镀锌光亮剂时,精冲件为什么会有局部锌层沉积在氧化皮上

来源:【比格莱无线】 发布日期:2023-04-28 分享 加入收藏 关注:170

在使用碱性镀锌光亮剂进行电镀生产之前,精冲件退火后去氧化皮的工序有多重要呢?下面我们通过一个案例来进行分析。

关于故障现象

某电镀企业是做汽车零配件的,在给精冲件进行碱性镀锌的生产过程中,他们发现进行电镀后,局部锌层沉积在氧化皮上

关于原因的分析排查

发生故障之后,技术部门派出工程师前往生产现场进行故障的原因分析排查。

碱性镀锌光亮剂515.jpg

首先,工程师怀疑是电镀过程中氧化皮未除干净。强酸洗浓度和时间均在工艺范围内,未发现异常。除了该件外,其余精冲件无此故障,由此判定不是该原因造成的。

然后,工程师又分析认为,会不会是镀前基体已经有明显氧化皮,但是操作者未发现该缺陷,导致电镀后镀层沉积在氧化皮上。

工程师将工件表面有明显氧化皮的工件上的锌层褪掉后,发现氧化皮依旧存在,用手触摸发现该氧化皮不呈凸起状,氧化皮部位相对光滑。采取了如下措施:将该批次工件褪锌后,再次执行抛丸工序后,查看工件表面氧化皮是否清除干净。抛丸后对该件进行了镀前外观检验,发现基体表面仍有氧化皮。

该件的生产流程为:精冲→平磨→振动清洗→退火→振动→一次弯曲→二次弯曲→热处理→抛丸→表面处理→包装。

工件在弯曲前必须先退火、振动。退火使基体变软,便于弯曲成型;振动的作用是除去基体表面的氧化皮。如果退火后氧化皮未除干净,由于基体比较软,在弯曲成型过程中会将氧化皮压入金属基体,后续热处理会使基体表面硬度提高,而氧化皮已经被压入基体内部,即使抛丸也难以清除,最终导致镀后外观不良。

关于解决方法

通过上述的分析,针对精冲件氧化皮压入基体内部导致的镀后不合格疵病,工程师建议车间只能通过加强退火后去氧化皮工序的检验,确保氧化皮已彻底清除。加强该件退火后去氧化皮工序的检验后,该疵病不再发生。

结语

在使用碱性镀锌光亮剂进行电镀之前,对于精冲件退火后去氧化皮的工序,我们需要加以重视,这样才能有效规避上述故障的发生。

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